長(zhǎng)粗節(jié)是紡紗廠中簡(jiǎn)單出現(xiàn)的紗疵,并且危害極大,織到布面上會(huì)形成粗經(jīng)錯(cuò)緯(機(jī)織)或橫檔疵點(diǎn)(針織物)。這類(lèi)紗疵修補(bǔ)困難,甚至造成開(kāi)剪、降等等疵點(diǎn),損失較大,有時(shí)還會(huì)造成客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)索賠。偶發(fā)性的長(zhǎng)粗疵點(diǎn),主要產(chǎn)生于前紡并粗工序,主要是操作原因、設(shè)備等原因造成的,工藝設(shè)計(jì)不當(dāng)也能產(chǎn)生此類(lèi)紗疵。本期我們分別從粗紗機(jī)下剝棉刀滾輪、粗紗錠翼和假捻器、粗紗機(jī)巡回吹風(fēng)管等設(shè)備方面著手分析了粗紗紗疵產(chǎn)生的原因,期望能對(duì)面料企業(yè)生產(chǎn)治理提供一些有益的借鑒。
如何去除粗紗大粗節(jié)紗疵
□河北太行機(jī)械工業(yè)有限公司史振起王峰
粗紗條里常常會(huì)有色澤、粗細(xì)、長(zhǎng)短不等的大粗節(jié)紗疵,有的分布在粗紗表面、有的夾雜在卷裝里,這些紗疵經(jīng)過(guò)細(xì)紗牽伸后形成粗節(jié)、竹節(jié)等紗疵。這種大粗節(jié)紗疵的顏色、形狀冒似老鼠,為此俗稱(chēng)“棉老鼠”,這種紗疵兩頭尖中間粗,一般短的有30毫米,長(zhǎng)的有56毫米,有的呈灰色,也有的呈淡黃色。
經(jīng)過(guò)分析發(fā)覺(jué),這種紗疵是由粗紗錠翼和假捻器產(chǎn)生的。錠翼假捻器是粗紗成紗的主要元件,由于整理誤差,假捻器的內(nèi)圈口直徑常會(huì)大于錠翼的內(nèi)孔直徑而發(fā)生干涉,當(dāng)假捻器完全插好后,其內(nèi)圈會(huì)被錠翼內(nèi)孔擠壓變形形成內(nèi)翻邊來(lái),而此處常常會(huì)有毛刺,當(dāng)粗紗條通過(guò)時(shí),就易形成兩頭尖、中間粗的大粗節(jié),當(dāng)大粗節(jié)越積越粗掛不住時(shí)就會(huì)沿假捻器脫落并隨粗紗條纏繞在粗紗錠上,形成紗疵。
為了解決這一問(wèn)題,我們將錠翼取下,翻開(kāi)不銹鋼管,將錠翼的深凹進(jìn)一步修正磨完,去除毛刺,再把不銹鋼管和錠翼壓合好。經(jīng)過(guò)修理后,假捻器和錠翼沒(méi)有干涉,這樣就去除了大粗節(jié)粗紗。
粗紗機(jī)下剝棉刀滾輪的改進(jìn)
□江蘇南通雙弘布料有限公司夏春明
FA458型、JWF1415型粗紗機(jī)下剝棉刀是依靠其后端的下擺動(dòng)軸轉(zhuǎn)動(dòng)而進(jìn)行往復(fù)休閑的。剝棉刀前端兩側(cè)和滾輪連接,兩滾輪在限定的軌道內(nèi)運(yùn)行,配合下剝棉刀完成清潔絨布的任務(wù)。
下剝棉刀滾輪由小軸和滾子組成,認(rèn)真分析小軸和滾子的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況會(huì)發(fā)覺(jué),滾子內(nèi)腔外露間隙及小軸和滾子橫向游動(dòng)間隙較大,飛花、雜質(zhì)易進(jìn)入其中,使?jié)L子運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)呆滯現(xiàn)象,加速滾子的磨損。由于滾子運(yùn)轉(zhuǎn)不靈敏,嚴(yán)峻影響剝棉刀和和剝棉刀連接的擋塵板的正常工作。下刮棉刀往復(fù)運(yùn)行受阻,下清潔絨套易損壞,加快了下刮棉刀的磨損,下刮棉刀不易及時(shí)剝棉;同時(shí),擋塵板的晃動(dòng)使塵雜在吹風(fēng)時(shí)會(huì)飛向其他方向,而不會(huì)完全被臺(tái)面吸點(diǎn)吸走,車(chē)間清潔受到影響。
小軸和滾子是密不可分的一個(gè)整體,更換時(shí),小軸、滾子不具有互換性,更換量大,機(jī)物料消耗高。由于滾子由尼龍制成且空腔所占比例大,故停車(chē)時(shí)其變形量大,也會(huì)使?jié)L子運(yùn)行受阻。
針對(duì)存在的問(wèn)題,公司對(duì)滾輪作了如下改進(jìn):將小軸原固定滾子端鉚帽改為長(zhǎng)為5毫米,直徑為4毫米的螺桿;滾子軸段長(zhǎng)度改為6毫米,直徑為5毫米;小軸另一固定端改為長(zhǎng)為8毫米,直徑為4毫米的螺桿;采納2個(gè)685封閉軸承替代原尼龍滾子,并在軸承外圈包上厚為0.5毫米的彈性膠圈,以加強(qiáng)其耐磨能力;2個(gè)M4螺母分別固定2個(gè)軸承和滾輪。
改進(jìn)后的滾輪在其軌道內(nèi)休閑自如,工作壽命長(zhǎng),即使出現(xiàn)故障也可拆卸出有問(wèn)題的部分進(jìn)行更換,節(jié)約了成本。由于軸承外包膠圈耐磨性好,較好地操縱了滾子打頓或呆滯等不利現(xiàn)象,從而解決了以往弊病,確保了下剝棉刀正確剝?nèi)‰s質(zhì)和短絨,有效減少了粗紗紗疵。
粗紗機(jī)巡回吹風(fēng)管的改進(jìn)
□河北太行機(jī)械工業(yè)有限公司史振起王峰
在粗紗工序,若不能及時(shí)清除粗紗機(jī)牽伸卷繞通道的飛花及短絨,就很簡(jiǎn)單產(chǎn)生紗疵。在原粗紗機(jī)吹吸風(fēng)系統(tǒng)中,吹風(fēng)管短而且支管少,很多地方吹不到,主要靠擋車(chē)工在落紗時(shí)用毛刷和竹竿對(duì)各工藝部位表面黏附的飛花短絨等雜質(zhì)進(jìn)行清潔,清潔效果不好,導(dǎo)致紗疵很多。
為此,將吹風(fēng)管做如下改進(jìn):為減少前羅拉繞花及溝槽內(nèi)積花,在吹風(fēng)站管上前羅拉正對(duì)處鉆了一個(gè)直徑15毫米的孔,放上一個(gè)喇叭口兩頭擰緊(不能漏氣);停車(chē)、啟動(dòng)時(shí)常會(huì)發(fā)覺(jué)積花從錠翼通道掉出,易在粗紗上產(chǎn)生紗疵。為此,在橫管部位鉆2個(gè)直徑10毫米的孔,將前排直徑10毫米×750毫米管和后排直徑10毫米×850毫米管用膠和所鉆孔連接在一起,對(duì)準(zhǔn)假捻器口部。錠翼肩上常有積花,可將吹風(fēng)站管加長(zhǎng)。保留了上龍筋蓋板面吹風(fēng)口功能。
通過(guò)實(shí)踐,經(jīng)以上改進(jìn)后的錠翼通道內(nèi)很少有雜質(zhì)掉落,改善了成紗質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效率,降低了擋車(chē)工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
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